在廣東四會市某(mǒu)工業園電鍍廢水分類收集、分質物化預處理後(hòu)重金屬(shǔ)都達標的前提下,將MBR膜用(yòng)於電鍍廢水深(shēn)度生化處理,應用(yòng)“A2/O+MBR膜”工藝,設計合(hé)適的停留時間、曝氣量和回流比,投加必要的營養鹽和營養物(補充碳源),MBR膜的產水CODcr、氨氮、總氮、磷等均能達到當地的電鍍廢水排放(fàng)要求,為MBR膜工藝(yì)在電鍍(dù)廢水深度處理升級改造工程中(zhōng)的應用提供了成功的範(fàn)例。
關鍵詞:MBR膜;電鍍廢(fèi)水深度生化(huà)處理;升級改造工程
1 引言
廣東省四會市某電鍍工業園的建成有10年以上,並配套建有電鍍廢水處理(lǐ)公司,集中處理電鍍(dù)園區內的所有(yǒu)企業產生的電鍍廢水,日處理廢水量(liàng)在1200-1500噸之間。根據相關要求,本工業園區將電鍍(dù)廢水分為含鎳廢水、含鉻廢水、含氰廢水、前處理廢水、混排廢水、綜合廢(fèi)水等(děng)六大類。經多次建設和升級改造,已建成廢(fèi)水分類收集和分質預處理,且各(gè)項重金屬均可達到相關排放要求。
根據廣東(dōng)省環保廳粵環〔2014〕25號所規定的《電鍍水(shuǐ)汙染(rǎn)物排(pái)放標準》(DB44/1597-2015),要求電鍍廢水的(de)非重金屬指標也需達到新的排放標準要(yào)求,因此於2015年投資建成新的生(shēng)化處理設(shè)施,對電鍍廢水預處理後進行深度生化處理,采用“A2/O+MBR膜”工藝,出水水質保證CODcr、氨氮、總氮、總磷等能達到當前最新的電鍍廢水排放要求。
2 工程(chéng)概況
2.1 設計條件
本新建電鍍廢水生化(huà)處理設(shè)施,總設計廢水處理規模為(wéi)1500m3/d,每天運行24小時,實際設計按(àn)75 m3/h(按20h計)。根據對本電鍍園區的預處理出水水質分析數據及本地(dì)區(非珠三角區)的排(pái)放要求如(rú)下(單位:mg/L,pH為無量綱)。
根據(jù)現有的電鍍廢水處理情況,原有的處理設施已能夠確保各重金屬指(zhǐ)標、氰(qíng)化物、懸浮物、pH值、石油類等達標,故新(xīn)建項目隻是對廢(fèi)水的CODcr、氨氮、總氮等(děng)做處理,處理後(hòu)要達(dá)到廣東省《電鍍水汙(wū)染物排放(fàng)標準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)表2中(非珠三角區)的相關排放要求。
2.2 處理工藝及說明
根據本工業園區的真實的情況,針對目前常見的電鍍廢水生化處理工(gōng)藝(執行表(biǎo)2排放)存在的一些問題(tí),製定出本項目的工藝路張。采用浸入式(shì)膜處理係統(MBR)作為電鍍廢水深度處理的(de)核心工藝單元,生化處(chù)理工(gōng)藝流程。
原電鍍廢水預處後收集池→泵→厭氧(UASB)→缺氧(yǎng)→多級活性汙泥→MBR膜→泵→清水池→達標排放
主要工藝單元的參數如下表
所有生化處理池(chí)采用(yòng)地上鋼筋混(hún)凝土池,MBR膜采用合資品牌產品,廢水管(guǎn)道采用UPVC管,風機管道采用鍍鋅管,MBR膜單元(yuán)采用自(zì)動化運行,生(shēng)化剩餘(yú)汙泥與物化汙泥一並處理。
2.3 MBR膜及優點
電鍍廢水深度(dù)生化處理采用浸(jìn)沒式超濾膜,也叫膜生(shēng)物反應器(MBR),其運行條件為浸入式外壓膜,利用離心泵(bèng)進行(háng)負壓抽吸過濾,采取立昇浸(jìn)入式膜(mó)過濾精度(dù)高達0.02μm,對水中(zhōng)CODcr、細(xì)菌、膠體等大顆粒等有機物有(yǒu)較高的去除率,出水濁度達到1NTU以下,出水(shuǐ)水質穩定性好。
MBR膜運行方式為間歇運行,采取連續曝氣(qì)方式(shì),空氣被引進超濾膜箱的底部(bù),上升的空氣擦洗並清(qīng)潔超(chāo)濾膜纖(xiān)維的外表麵,延緩超濾膜的汙染,提高過濾效率。在運行過程中,膠體汙泥物質會逐漸積累(lèi)在膜纖維的外(wài)表麵,定(dìng)期設置在線化學清洗,可(kě)清洗去除膜(mó)纖維外表麵附(fù)著(zhe)的汙泥等固形汙染物。並且每(měi)年設置2-3次利用節假日水量較(jiào)小時在線化學(xué)清洗,徹底清(qīng)洗(xǐ)膜組件(jiàn),保證超濾係統的通量。使出(chū)水水質達到生活雜用水標準。
MBR膜具有以下優點:
(1)占地麵積小,節(jiē)省空間:采用MBR工藝,可以大大提升活性汙泥池的汙泥濃度(生物菌群量),另不需要二(èr)沉池,所以(yǐ)可以大幅度地節約占地麵積(jī)。
(2)出水水質穩定、透明度高:MBR膜能夠截留幾乎所有的微生物,尤其是針對難以沉澱的、增殖速度慢的微(wēi)生物,因此係統內的生物相極大豐富,活(huó)性汙泥馴化、增量的過程(chéng)大大縮短,處理的深度和係統抗衝擊的能力得(dé)以加強,出水水質非常(cháng)穩定。
(3)運(yùn)行管理方便、維護簡單:傳統的好氧活性汙泥處理工藝,在高汙泥(ní)負荷的情況運行會出(chū)現汙泥膨脹現象,導致係統不能正常運行、出水不達標。而(ér)MBR工藝是用通過膜的抽吸來進行泥水分離,因此,汙泥膨脹(zhàng)對於MBR出水的影響遠小於傳統工藝,因此運行管(guǎn)理非常方便。自動化程度高,維護簡單。
(4)泥齡長:膜分離使廢(fèi)水(shuǐ)中的大(dà)分子難降解成分(fèn),在體積有限的生物反應器內有足夠的停留時(shí)間,大幅度的提升了難(nán)降解有(yǒu)機物(wù)的(de)降解效率(lǜ)。反應器在高(gāo)容(róng)積(jī)負荷、低汙泥負荷、長泥齡下運行,隻有(yǒu)很少量的剩餘汙泥排放。由於(yú)泥齡長,更加適合世代時間長的微生物生(shēng)長,有利於去除(chú)廢(fèi)水中難講解的有機物質。
(5)動力消耗低(dī):中空纖維膜所需的吸引壓力僅為-0.1~-0.4公斤/cm2左右,動力消(xiāo)耗低,一般不需要汙泥回流。
(6)抗衝擊性(xìng)強:當進水水量短時間內有較大變化時,可優先考慮短時間加大膜的通過流量以達到緩解衝擊的目的。當進水(shuǐ)水質變化(huà)時,由(yóu)於有較高的汙泥(ní)濃度,在一定範圍內(nèi)也能夠達到(dào)緩解(jiě)衝擊的目的。
3 電鍍廢水(shuǐ)生化調試與效果
3.1 主要調試(shì)要點
PH和處理水量:由於電鍍工業園(yuán)區已有廢水分類收集、分質預處理,且是24小時連續處理,物化(huà)預處理總出水pH值可控(kòng)製(zhì)在7.0-8.5之間,重金屬已處(chù)理完全達標,滿足進入生化係統的要求。生化係統前(qián)設置了中繼收(shōu)集池,容積有300m3,可確保進入(rù)生化處理係統的pH值和水質水量相對(duì)穩定,為生(shēng)化處理打下了良好的基(jī)礎。
曝氣(qì)量:考慮到電鍍廢(fèi)水中的CODcr和BOD5都較(jiào)低,且BOD/COD<0.3或更低(dī),總氮、氨氮又較高(gāo),為了更好的提高可生化性及去除總氮、氨氮的需要又要另外投加充分的營養物(包括營養鹽),好氧池的(de)曝氣量設置氣水比(bǐ)約15-25:1,可保證去除有機物和硝化的需要。風機采用變頻(pín)器,好氧池出水溶解氧(yǎng)值維持在2-4mg/L之間。
回流比:本生化係統(tǒng)MBR膜池汙泥回流比按300%配置回流泵,好氧池內循環回流比按300%配置回流泵(bèng),總回流比達到600%。回流(liú)量控(kòng)製(zhì)分配厭氧:缺(quē)氧(yǎng):好氧=1:3:6。一(yī)者確保(bǎo)汙泥充分回(huí)流到活性汙(wū)泥池保(bǎo)證菌群(qún)濃度(dù)(汙泥濃度);二者通過好氧池回(huí)流(liú)到缺氧池保證缺氧池內的(de)溶解氧在0.2-0.5mg/L之間;三者一少部分增量汙泥(ní)返回到厭氧池內消化掉,減少外排汙泥量;四(sì)者內循(xún)環將(jiāng)硝酸根和亞硝酸(suān)根(gēn)回流到(dào)缺氧池發生反硝(xiāo)化反應以脫氮。
水中(zhōng)的(de)堿度:除去水中的氨氮,要檢測水中的堿度,確保與(yǔ)氨氮(dàn)發生反應有充足的碳(tàn)源(堿(jiǎn)度),發生的(de)亞硝化與硝化反應。廢水中本存在一部分(fèn)無機碳(tàn)酸根,一部分(fèn)有機物分解產生CO32-和HCO3-提供堿度,當氨氮較高時還要另投加蘇(sū)打(Na2CO3)或小蘇打(NaHCO3)以提高堿度。
營養物:生物法去除氨氮是在(zài)指(zhǐ)廢水中的(de)氨氮在各種微生物的作用下,通過硝化和反(fǎn)硝化等一係列反應,最終形成氮氣,進而達到去除氨氮的目的。硝化反應是在好氧條件下(xià)通過好氧硝化菌的作用將廢水中的(de)氨氮氧化為亞硝酸鹽或硝(xiāo)酸鹽。在缺氧條件下,利用反硝化(huà)菌(脫氮菌)將亞硝(xiāo)酸(suān)鹽和硝酸鹽還原為氮氣而從(cóng)廢水中逸出。反硝化過程中的電子(zǐ)供體(tǐ)是各種各樣的有機底物(碳源),因電鍍廢(fèi)水中有(yǒu)機物較低而總氮又較高,此時需要投加有機碳源,確保BOD:TN在4:1以上(或一(yī)般認為COD/TN至少為9)。
汙泥的外(wài)排:MBR膜工藝采取大量的回流(liú)汙泥以提(tí)高好氧池的活(huó)性汙泥濃度,少部分(fèn)回流到厭氧池(chí)分解除去,因此外排剩餘汙泥量很少。因也含有(yǒu)少量重金屬和磷等,外排汙泥可混入物化汙泥一並脫水壓幹處理。
3.2 工程運行參數
工程建設主要是生化土建池的施工期約3個月,安裝1個月,調(diào)試4-6個月(生化(huà)調試時(shí)間(jiān)較(jiào)長)。噸水處理成本(běn):電費在0.6元/噸左右,藥劑費(主要是MBR膜清洗)平均不(bú)到0.1元/噸,營養物投加小蘇(sū)打、白糖、麵粉(甲醇(chún)更好)綜(zōng)合成本(běn)約1.2-1.5元/噸廢水(shuǐ)。實際運行也常引入每天150m3生活廢水(shuǐ)(工業園內)。運行三(sān)班配值,每班1個人值班即可。MBR膜前(qián)兩年每半年清洗一次膜,兩年後基本每季度清洗一次即可。洗(xǐ)膜用草酸和次氯酸鈉浸泡清洗(xǐ)。
3.3 工(gōng)藝處理效果
本工程(chéng)建設項目建設完成後,經5個(gè)多月的調試達(dá)標,已正常(cháng)運行3年多。實際處理水量在1200-1500m3/d之(zhī)間。廢水處理主體設施對汙染物的去除效果良好,MBR膜產(chǎn)水的CODcr在(zài)25-60mg/L之間、氨氮在0-3mg/L之間、總氮在8-15mg/L之間,磷酸根≤1mg/L,處(chù)理後均達到或明顯示優於排放標準。
結束語
MBR膜以其具備眾多的優點,近年來,在多種類型的廢水處理方麵(miàn)都取得了突破性進展。本工程項目通過采用MBR膜(mó)工藝取得了良好的處理效果,為MBR膜工藝(yì)在電(diàn)鍍(dù)廢水處理(lǐ)中的應(yīng)用提供了成功的範例,隨著“綠水青山,就是(shì)金山銀山”以及更嚴格的環保排放標準的提出(chū),相信MBR膜工藝在重屬廢(fèi)水深度處理中應用的將更加深入和廣泛(fàn)。
MBR膜工藝在電鍍廢水生化處理中的應用
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